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艾默生变频器在水泥厂窑尾料浆喂料中的应用

作者:高政川
出处:论文网
时间:2007-05-14

图4 控制框图


喂料分手动和自动2种调节方式,手动调节由窑头操作工拫据窑况来设定喂料量;当窑况平稳正常时,喂料量跟踪窑速,由窑速快慢自动调节喂料量的多少。

3 控制电路图  
流量设定信号为0~10V,接变频器VCI-GND端子;流量反馈信号为4~20mA(跳线CN10跳在I侧),接变频器CCI-GND端子,变频器采用端子FWD-COM控制启/停。变频器的频率信号由FM-GND端子输出,如图5所示。

图5 电路图


4 变频器参数设置
(1) 电机参数: (根据电机铬牌)
F146=1 (电机参数功能块显示)
F148=38 (电机额定电压)
F149=115 (电机额定电流)   
F150=1440 (电机额定转速)
F151=75 (电机额定功率)
(2) 控制状态模式参数:
F00=2 (选择模拟端子给定(VCI-GND))
F02=1 (控制端子FWD-COM启停)
F19=25 (加速时间)  F10=40 (减速时间)
F13=0 (最小模拟输入量)    
F14=30 (最小模拟输入量对应频率)
F15=10 (最大模拟输入量) 
F16=35 (最大模拟输入量对应频率)
(3) 闭环控制回路参数:使用变频器内置PID控制时设置。
F100=1 (选择模拟反馈闭环控制系统)
F101=1 (选择VCI模拟电压给定(0~10V)
F103=2 (选择反馈通道电CCI提供电流输入(0~20mA)(CN10跳在I侧))
F104=2 (反馈偏置量)
F106=125 (反馈通道增益)
F111=0.5 (比例系数)
F112=0.05 (积分时间)


5 调试方法
(1) 首先使系统开环运行,检测流量信号是否正确,并标定流量,使流量与流量计输出信号4~20mA对应,流量计最大流量60m3/h .
(2) 设置好变频器相关参数。
(3) 增加F111的值,直到系统开始振荡,则取F111=F111振荡×0.3。
(4) 增加F112积分系数值,直到系统开始振荡,则取F112=F112×0.5。

6  效果分析
本系统经改造投入运行后,工作稳定可靠,操作方便,取得了显著的经济效益。采用变频控制,料浆泵启/停时无冲击电流,正常运行时相对运行转速较低,使机械损耗减小,浆泵叶轮磨损明显减小,检修周期加长,可以不备用料浆泵,机械效率得到提高。本系统另一重要特点是能够节约大量电能:改造前料浆泵恒速运行,电流平均为110A,改造后喂相同的料浆,电流降为55A,节约功率37.5kW(浆泵为75kW)。如果以0.4元/度电来计算,则1个月可节约电费:37.5×24×30×0.4=10760元, 1年至少可节约电费10万元,而料浆泵和流量计共计投入才4万元,不到半年就可收回成本,而且在新线的土建施工时,由于浆直接抽进窑而少了平衡仓,还可以减少土建高度,费用也相应减少。

7 结束语
在喂料系统中应用变频调速技术,实现了浆泵的速度由实际喂浆量的多少来进行自动调节,比浆泵在额定转速下运行节约大量电能,并且可实现喂料自动化,是提高机械效率和减少能耗的有效方法。特别是美国艾默生变频器作为控制系统的执行器,稳定性好,控制精度高,其变频器产品在我厂大量使用,其中75kW的变频器近60台,收到了良好的节能效果。

参考文献
[1] 艾默生变频器TD2000系列变频器技术手册、用户手册。

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关键字:艾默生变频器 水泥厂窑 尾料浆喂料 变频器
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